近似失速试验,即为了了解轴流风机的实际失速线位置,详细记录风机进出口压力和风量,最后一组风机失速前的稳定风压和风量数据作为风机的失速点参数。通过1b、2a、2b风机的近似失速试验,将三台一次风机的失速工况点数据放到性能曲线上,并拟合到曲线上,如图2所示。从图中可以看出,1b、2a、2b一次风机的实际失速线与理论失速线存在较大偏差。2号炉两台一次风机的失速线偏差略好于1b风机,但轴流风机与理论失速线偏差较大。根据以往的试验和结果分析,发现一次风机出现急停的主要原因是风机理论失速线向下运动,这不是由于烟气系统阻力过大或烟气系统内部流场分布不均造成的,而是由于风机理论失速线向下运动引起的。风机合理结构。鉴于此,在电厂停堆期间,对现有鼓风机进行了检查。
(1)检查叶片同步后,未发现现有风机转子叶片同步问题,所有叶片均具有良好的调节特性,排除了叶片不同步。
(2)检查每台一次风机的叶**间隙,得出每台一次风机的叶**间隙见表2。2A的轴流风机的**部间隙已在电厂进行了处理。2A一次风机的**部间隙通过在壳体内壁添加玻璃纤维而减小。由于2A的轴流风机失速试验是在**隙处理后进行的,表中2A一次风机顶隙也是处理后**隙的平均值。
通过模态试验,测量了对轴流风机壳体的**阶固有频率。风扇基频的*四个频率与壳体的*五个固有频率相似。应通过优化风机结构来避免共振。在额定工况下,当风机在效率点运行时,通过实验测量了不同位置和方向的振动。结果表明,风机进出口振动较小,其振动频率主要是风机基频的倍频。两级叶轮和电机振动较大,轴流风机主要是由流场气动力引起的高频宽带振动引起的。风机顶部的水平振动较为严重。可以考虑在**部安装一个减震器以减少振动。随着对旋风机的广泛应用,轴流风机,风机的振动和噪声除性能外,越来越受到人们的重视。一方面,当风机正常运行时,高温轴流风机,两个叶轮的转速高达2900r/min。
即使轻微振动也会引起轴弯曲、轴承磨损、紧固件松动等问题,严重影响风机的使用寿命。另一方面,强烈的振动和伴随的噪声使地下工作环境恶化。轴流风机的振动与许多因素有关。当其自身结构或电机等外部激振力不合理时,会发生强烈共振;当两级叶轮向后旋转时,会改变两级叶轮之间的流动方向,产生强烈冲击;当轴流风机内部流场复杂时,会产生紊流和气流,低噪音轴流风机,从而使旋转风机的性能下降。l分离的涡流会引起不同程度的振动。.无论是电机振动、机械振动还是空气动力振动都会以力的形式激励壳体,导致壳体振动。因此,轴流风机壳体的模态试验可以避免外界激振力的固有频率,从而有效地避免共振。采集风机壳体在工作状态下的振动信号,分析振动原因,轴流风机原理,提出相应的解决方案,对风机故障诊断和提高矿井工作环境质量具有重要意义。
(1)轴流风机叶**间隙**差对失速点压力偏差和风机效率偏差有显著影响。
(2)叶**间隙与失速点压力偏差的相关系数为-0.99,即叶**间隙越大,失速点负压偏差越大,实际失速线向下偏离理论失速线的程度越严重。
(3)叶尖间隙与效率偏差的相关系数为-0.93。
叶尖间隙与效率也有很强的相关性,也就是说,叶尖间隙越大,负效率偏差越大。以叶片角度可调、叶片角度固定的对旋轴流风机叶轮为研究对象,建立了两种叶轮的三维模型,并引入ANSYS进行计算模型分析。得到了两个轴流风机叶轮的**种振型。叶片变形量较大,尤其是叶片**部,通过角度调节机构,叶片变形量略有增加。利用LMS模态试验软件得到了两个叶轮的**个固有频率。通过比较发现,叶片角度调节机构使叶轮的固有频率略有增加,轴流风机叶轮的固有频率避开了电机的频率,在正常运行时不产生共振。叶轮是旋转轴流风机的重要部件。其安全性和可靠性直接影响到风机的正常运行。一方面,叶轮的模态分析可以得到结构的固有频率,使叶轮的工作频率远离其固有频率,有效地避免了共振引起的疲劳损伤;另一方面,可以得到叶轮机构在不同频率下的振动模态。变形较大的区域可能出现裂纹、松动、零件损坏等,变形较小。该地区在工作中相对稳定。